近来,广州石化炼油二部脱制硫区域继续展开技能攻关,通过施行废热锅炉用水优化、改进炉水配药加药操作、加强蒸汽设备设备监测,完成了设备自产中压蒸汽产汽率的继续提高。
今年以来,该公司设备着力抓好蒸汽体系管网及换热设备的全掩盖查看,推动保温层损坏及减薄等问题整改,最大极限削减散热丢失。日常操作中,该公司设备依据相关出产实践调整锅炉水磷酸根剖析频率,标准锅炉加药操作,要求主操担任记载加药开端时刻,提早十分钟告诉外操关加药泵,并依据锅炉水化验剖析仪数据调整加药量,进一步提高加药的准确度。配药时依据锅炉水状况,灵敏调整碱的参加量,防止PH过低导致超支,确保锅炉水质量。
通过优化攻关,该公司脱制硫设备中压蒸汽产汽率提高8%,月蒸汽产值提高约300吨,每年增创效益近百万元。(曾文勇 曹章 叶清凤)
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